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引言
C 4204 空氣壓縮機是乙烯高壓裝置的重要設備, 為隔膜式壓縮機, 它的作用是壓縮空氣作引發劑注入二次壓縮機入口管線, 向反應器前端提供可計量的空氣。昆山空壓機是回轉容積式壓縮機,在其中水或其它液體當作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。其入口壓力(pressure)為 0. 5Mpa, 出口壓力為
2
8. 1Mpa, 驅動電機功率為
5. 5KW.
高壓 C 4204 空氣壓縮機在茂名乙烯廠使用過程中, 氣室膜頭常常出現異常現象, 檢修頻繁, 平均間隔七天檢修一次, 膜片總的使用壽命為 600h; 同時對比國內大慶石化總廠、燕山乙烯廠同類壓縮機的運行情況, 其膜片使用壽命均能達到 2 000h.通過現場檢修統計數據情況分析, 影響(influence) C 4204 空氣壓縮機運行周期主要問題是: 膜片泄漏。昆山空壓機保養主要噪聲源是進、排氣口,應選用適宜的進排氣消聲器。空壓機進氣噪聲的頻譜呈低頻特性,進氣消聲器應選用抗性結構或以個、抗性為主的阻抗復合式結構。空壓機的排氣氣壓大,氣流速度高,應在空壓機排氣口使用小孔消聲器
1 膜片泄漏原因分析
通過檢修記錄和現場設備實物分析(Analyse)后對比, 針對膜片壽命低的問題的各方面進行分析, 找出所有造成膜片泄漏的末端因素。昆山空壓機保養主要噪聲源是進、排氣口,應選用適宜的進排氣消聲器。空壓機進氣噪聲的頻譜呈低頻特性,進氣消聲器應選用抗性結構或以個、抗性為主的阻抗復合式結構。空壓機的排氣氣壓大,氣流速度高,應在空壓機排氣口使用小孔消聲器根據其工作原理, 造成膜片泄漏的原因通常有如下幾種:
1) 膜頭強度不夠。經過現場驗證, 膜頭出氣口的位置(position )由于較薄, 抗變形能力差, 強度不足, 經過強度計算, 其強度為 258Mpa, 因而達不到設計要求的560Mpa 的強度, 同時由于螺栓的緊力過大, 超過要求的 720N m, 因而使用過程中膜頭受壓力后向外變形, 造成膜頭弧面突起, 不能保持膜頭弧面的完整性, 致使膜頭弧面的弧度發生變化; 因為膜頭變形, 導致膜片(Diaphragm)在工作過程中容易損壞, 而產生裂紋造成膜片泄漏。結論: 膜頭強度不夠是主因。
2) 氣閥閥蓋緊力不當。經過現場驗證, 在檢修吸排氣(Exhaust)閥的過程中, 需要更換的O形密封圈較多, 因此在把緊閥蓋過程中, 壓縮余量較大, 力度不夠, 就造成壓不緊氣閥而使氣閥O形密封圈密封效果(xiàoguǒ)不良,導致(cause)氣閥漏氣; 上得太緊, 就造成環形塞凸出膜頭, 致使膜片破裂。結論: 氣閥閥蓋緊力不當是主因。
3) 工作油壓過高。通過現場檢查系統油路, 油路堵塞, 油止回閥、溢流閥, 溢流閥調節失效, 會使工作油壓過高, 影響(influence)膜片的正常(normal)工作; 根據使用四個月的操作記錄(jì lù)統計計算, 由于工作油壓造成膜片泄漏的機率小于0. 3%.結論: 工作油壓過高不是主因。
4) 吸排氣閥損壞。昆山空壓機維修在啟動前,首先啟動油泵控制系統,油泵控制系統啟動后保證空壓機各潤滑部件潤滑良好,同時油泵控制系統可通過內置的溫控閥來調節內部油壓和油溫,以滿足系統需要。通過(tōng guò)現場驗證出入口閥損壞的主要造成流量波動, 對膜片的正常工作影響不大, 根據使用四個月的操作記錄統計計算, 由于吸排氣閥損壞造成膜片損壞的機率小于 0. 5%.結論: 吸排氣閥損壞不是主因。
5) 環形塞凸出。通過現場調查驗證(Experimental), 由于環形塞凸出膜頭, 膜片在工作過程(guò chéng)中, 應力集中在環形塞頭的凸點處, 所以容易導致膜片裂紋, 膜片裂紋點就在環形塞頂端壓痕處。結論: 環形塞凸出是主因。
6) O形密封圈材料品質不合適。經過調查(survey)驗證, 由于檢修(Overhaul)時所使用的O形密封圈的材質不一樣, 截面直徑加工不統一, 尺寸有 160
4. 2mm 的、有 159
4. 5mm 的, 在更換(replace)密封圈后, 把緊螺栓時O形密封圈的壓縮量存在著不穩定, 在工作(gōng zuò)過程中容易造成密封圈變形, 而導致密封效果不良, 出現漏油漏氣現象, 對空氣壓縮機的運行狀況有一定的影響(influence), 但沒有造成膜片裂紋。昆山空壓機是一種用以壓縮氣體的設備。空氣壓縮機與水泵構造類似。大多數空氣壓縮機是往復活塞式,旋轉葉片或旋轉螺桿。離心式壓縮機是非常大的應用程序。結論: O形密封圈材料品質不合適不是主因。
7) 膜片的質量不良。C 4204 空氣壓縮機(compressor)的膜片是金屬膜片, 是三膜片結構, 每塊膜片的厚度約為0. 5mm.
油壓側膜片(Diaphragm)與氣壓側膜片形式是一樣的, 都具有平整平面, 中間側膜片開有泄漏通道, 其目的是氣體或液體(liquid)可以流出和可以探測到。通過調查, C 4204 空氣壓縮機膜片, 雖然生產廠家(factory)不同, 所用的材料有所不同, 膜片的彈性、強度不一樣, 但是通過現場驗證, 膜片能正常使用。結論: 膜片的質量差不是主因。
通過以上的分析論證, 得出了造成 C 4204 空氣壓縮機膜片泄漏的主要原因是:
( 1) 膜頭強度不夠;( 2) 氣閥閥蓋緊力不當;
( 3) 環形塞凸出。
2 膜片的技術改造措施
針對造成空氣壓縮機(compressor)膜片、膜頭泄漏的主因, 提出了技術改造措施(指針對問題的解決辦法)。
2. 1 對原膜頭進行重新設計改造加工
針對膜頭變形, 對 C 4204 空氣壓縮機原膜頭進行尺寸(size)測量, 并就其變形原因進行分析后, 發現由于膜頭頂部與出入口閥座底部之間的厚度過小, 導致抗沖擊和抗疲勞強度不足, 經強度計算, 并在確保安全系數前提下由原厚度
9. 5mm 增加至
15. 5mm;同時, 因閥座孔深度減少, 閥及其支撐筒套尺寸不變, 出口法蘭蓋螺栓則需要相對加長約 6mm.
膜頭改造后, 其強度由原來的 258Mpa 提高(到 712Mpa, 超過了設計(design)要求的強度 560Mpa, 達到了使用要求。通過技術改造后四個月的使用與檢修記錄看, 膜頭的損壞(damage)率為 0%, 造成膜片損壞率為 0%, 膜頭的運行狀況良好。
2. 2 改變氣閥閥蓋的預緊力
在檢查氣閥情況(Condition)時, 為了便于檢修(Overhaul)及備件加工, 對閥壓蓋螺栓進行了更換, 由原來的英制的 7 16 改為公制 M12 的螺栓; 在對閥壓蓋螺栓進行更換后, 對閥壓蓋螺栓的預緊力在確保密封的前提下進行改變,根據螺栓的公稱直徑得出預緊力為 120N.通過技術改造后四個月的使用與檢修記錄看, 因氣閥閥蓋的預緊力不當而造成膜片損壞機率為 0%, 實施(Implementation)效果良好。
2. 3 調整環形塞尺寸(size)
在更換膜片時, 采取先安裝出口閥, 并上緊壓蓋, 然后觀察環形塞是否凸出膜頭, 再根據實際凸出量,再次拆下環形塞調整。通過實施后, 很好地控制了環形塞的尺寸。從技術改造后四個月的使用與檢修記錄看, 環形塞造成膜片損壞機率小于0. 5%, 實施效果良好。
將環形塞先不裝上 O 形圈, 組裝環形塞并頂緊, 然后測量環形塞凸出量來調整環形塞尺寸, 使其不凸出膜頭, 也就是使環形塞凸頭高度相當于膜頭出口孔至閥座底之間的厚度。通過技術改造后四個月的使用與檢修記錄看, 措施實施后環形塞對膜片的破壞率為 0% , 實施效果(xiàoguǒ)良好。
膜頭經改造后, 環形塞的長度由原來的
13. 5mm 增加 6mm 改變為
19. 5mm, 安裝后保持環形塞頭與出口孔上部有 2mm 左右的距離。措施實施后, 環形塞與膜頭底部保持有 2mm 的間隙, 保持在良好的狀態(status)下運行。通過技術改造后四個月的使用與檢修(Overhaul)記錄看, 沒有由于環形塞的問題(Emerson)造成膜片泄漏。
通過實施(Implementation)調整環形塞尺寸(size)措施后, 從技術改造后四個月的使用與檢修記錄看, 造成膜片泄漏的機率小于1%, 實施效果良好。
3 結束語
通過(tōng guò)分析造成膜片泄漏原因與技術改造后, 對 C 4204 空氣壓縮機在隨后的四個月內進行了跟蹤巡查, 各項運行參數指標均在標準(biāo zhǔn)范圍內, 膜片沒有出現泄漏, 膜片的使用壽命(lifetime)從改造前的 600h 提高到改造后的 2 100h, 大大提高了膜片使用壽命。
通過對空氣(Basin air)壓縮機氣室膜頭進行改造, 降低了空氣壓縮機的檢修頻率和造成設備停車影響生產的隱患, 最大化減少了材料消耗, 減少了環境感染和物質浪費, 取得了顯著的社會效益和經濟效益(Economic performance)。