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昆山飛馬特機電設備有限公司
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空氣(Basin air)的運行質(zhì)量,解決了系統(tǒng)(system)壓力突降問題,節(jié)能效果顯著(striking)。
0刖言萊鋼冷軋生產(chǎn)(Produce)線主要包括一條推拉式酸洗機組、一臺單機架可逆軋機、一條重卷機組以及配套的公輔設施空壓站、酸再生和廢水處理站。
1工藝流程及用戶用量該生產(chǎn)線的壓縮空氣由廠區(qū)空壓站提供,站內(nèi)共3臺空壓機,每臺容積流量為81m/min正常生產(chǎn)時為兩用一備,其工藝流程見該生產(chǎn)線的平均用氣量為3900m/h最大用氣量為4500m/h主要用戶及用量如表1所示。
表1生產(chǎn)線壓縮空氣的主要用戶及用量用戶壓力平均用量)用戶壓力平均用量酸洗機組油氣潤滑站酸再生軋機吹掃重卷機組軋機測厚儀乳化液站激光測速儀帶鋼傳輸設備(shèbèi)制動廢水處理站理運行工作。
2系統(tǒng)(system)存在的問題2.1系統(tǒng)瞬時壓力(pressure)波動大生產(chǎn)線的壓縮(compression)空氣系統(tǒng)采用直管式配管,由于各用氣點用氣量的不均衡(Balance),軋機吹掃乳化液瞬時流量可高達70m/min系統(tǒng)瞬時工作(gōng zuò)壓力由0.3 ~0.68MPa失至0.MPa左右,這對氣源要求比較平穩(wěn)的儀表(instrumentation)用氣瞬時沖擊過大,對用氣壓力要求比較高的軋機帶卷傳輸設備制動用氣以及酸再生用氣造成嚴重威脅,成為制約該生產(chǎn)線安全高效生產(chǎn)的一大瓶頸(bottleneck)。昆山空壓機維修工作時,空氣經(jīng)過自潔式空氣過濾器被吸入,通過PLC自動清洗過濾器,空氣在經(jīng)過進口導葉自動調(diào)節(jié)后進入一級壓縮,經(jīng)一級壓縮后的氣體溫度較高,然后進入中間冷卻器進行冷卻(水走管內(nèi),氣走管外,中冷器的水流量要求為110m/h)之后進入二級壓縮系統(tǒng)昆山空壓機是回轉容積式壓縮機,在其中水或其它液體當作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。
2.2空壓機加卸載頻繁(frequency)空壓機出口裝有除油器、干燥器以及過濾器。
隨使用時間的延長,過濾器的壓降增大,壓縮空氣(Basin air)到達儲氣罐的阻力(resistance)增大。當空壓機加載時,通過的流量不能達到空壓機所產(chǎn)生的氣體(gas)流量,壓力迅速升高到卸載壓力,空壓機迅速卸載。當存留在管道(Conduit)內(nèi)的壓力很快降低到加載壓力時,空壓機立即加載運行,每分鐘的切換次數(shù)高達3 ~5次,嚴重影響了空壓機本體上進氣閥和軸承以及電機的使用壽命。同時在內(nèi)壓較高的狀態(tài)下卸載,電流(Electron flow)較大(平均為30A),增加了運行成本。
2.3系統(tǒng)效率偏低系統(tǒng)中的干燥器采用的是無熱再生吸附式干燥器,再生耗氣量高達12m/min經(jīng)實測,空壓機的實際出氣量經(jīng)過三個過濾裝置(Apparatus)后平均只有61m/min而生產(chǎn)線的耗氣量平均為65m/min為保證生產(chǎn)的正常運行,只能運行2臺空壓機,造成空壓機的運行負荷率低,平均只有53%,系統(tǒng)處于低效運行狀態(tài)。而且廢水處理站和酸再生的用氣與生產(chǎn)線不同步,生產(chǎn)線檢修時仍需運行一臺空壓機滿足該處設備(shèbèi)的用氣需求,造成能源的極大浪費。
4軋機吹掃耗氣量過大軋機吹掃系統(tǒng)用于清潔鋼帶表面(appearance)的乳化液,對氣源清潔度及供氣壓力的穩(wěn)定性要求較高,供氣特點為隨軋制節(jié)奏分道次連續(xù)供氣,道次更換瞬間不供氣。昆山空壓機保養(yǎng)主要噪聲源是進、排氣口,應選用適宜的進排氣消聲器。空壓機進氣噪聲的頻譜呈低頻特性,進氣消聲器應選用抗性結構或以個、抗性為主的阻抗復合式結構。空壓機的排氣氣壓大,氣流速度高,應在空壓機排氣口使用小孔消聲器昆山空壓機維修在啟動前,首先啟動油泵控制系統(tǒng),油泵控制系統(tǒng)啟動后保證空壓機各潤滑部件潤滑良好,同時油泵控制系統(tǒng)可通過內(nèi)置的溫控閥來調(diào)節(jié)內(nèi)部油壓和油溫,以滿足系統(tǒng)需要。該系統(tǒng)耗氣量大,運行成本高,其供氣管網(wǎng)與軋機帶鋼傳輸設備制動(brake)用氣管網(wǎng)為同一支管供氣,間接造成軋機帶鋼傳輸設備制動用氣系統(tǒng)用氣壓力的不穩(wěn)定。
3改造方案1優(yōu)化空壓站的工藝(Technology)路線將空壓機(compressor)的出氣口直接連到儲氣罐(gas container)后,儲氣罐出氣再依次接至除油器、干燥(dry)器以及過濾器(作用:過濾雜質(zhì)等),如所示,由儲氣罐來實現(xiàn)緩沖的作用,減少系統(tǒng)的阻力(resistance),從而起到加卸載停留時間的延長,卸載時電流降低的目的。
改造后壓縮空氣(Basin air)系統(tǒng)工藝(Technology)流程3.2采取儲氣罐和止回閥分壓供氣方式軋機帶鋼傳輸(pass)設備(shèbèi)制動用氣的特點是用氣量小,僅o.m/h但用氣壓力要求高,必須大于0.5MPa為避免軋機吹掃乳化液用氣量過大而導致系統(tǒng)壓力過低,導致傳輸制動設備不動作(action)的情況,采取儲氣罐和止回閥聯(lián)合供氣的方式保持抱閘processQPtimztionandEnerg3——savingRe)的用氣壓力,如所示。
根據(jù)軋機的工作制度,增設容積為im的儲氣罐(gas container),在帶鋼更換道次的間歇(平均3min左右更換一道次)系統(tǒng)壓力升高時,系統(tǒng)向卷取機儲氣罐充氣,直到和主管壓力一致;在軋制過程中,系統(tǒng)壓力降低時,卷取機儲氣罐內(nèi)的壓縮空氣通過(tōng guò)止回閥(check valve;reflux valve)不會流向主管路,專供卷取機抱閘用氣,滿足抱閘的用氣需求。
3.3采取聯(lián)合供氣方式在酸再生區(qū)域增加一臺11m/mn的小空壓機和6m的儲氣罐,和原來的儲氣罐一起在檢修時供酸再生用氣,而不需運行大空壓機,如所示。在非檢修期間,采取止回閥的方式,在軋機換道次的間隙向罐內(nèi)充氣補壓,增加峰值(peak)用氣點處的壓力儲備,在軋機正常軋制過程中,保持系統(tǒng)的壓力不向主管路泄漏,確保酸再生的正常運行。
3.4穩(wěn)疋系統(tǒng)(system)壓力(pressure)改造供氣管網(wǎng)(Pipe Network),將吹掃用氣管網(wǎng)與軋機帶鋼傳輸(pass)設備制動用氣管網(wǎng)分開,改變吹掃管結構,改變噴嘴形式及吹掃高度、角度,達到改善吹掃效果,減小用氣量,穩(wěn)定(解釋:穩(wěn)固安定;沒有變動)系統(tǒng)壓力的目的。
4改造效果(xiàoguǒ)通過改造,生產(chǎn)(Produce)線的平均用氣量降低到了3100m/h空壓機運行由原來的兩臺連續(xù)(Continuity)供氣,改為僅用一臺,空壓機的加卸載次數(shù)也降低到了平均每2小時1次,卸載電流由原來的平均為3
3. 5A降低(reduce)到了30.8A延長了進氣閥、軸承以及馬達等的使用壽命(lifetime),提高(了壓縮空氣的運行質(zhì)量,徹底解決了系統(tǒng)壓力突降問題,在高效節(jié)能、穩(wěn)定系統(tǒng)運行效果的同時,滿足了生產(chǎn)線所有用戶的用氣需求,且每小時節(jié)電量達450kW當年凈效益達180萬元。昆山空壓機是回轉容積式壓縮機,在其中水或其它液體當作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。
特邀編輯(Editor):姚有領