成年免费a级毛片-久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃-欧美人与动牲交片免费-特黄做受又硬又粗又大视频小说-日韩超碰人人爽人人做人人添

歡迎光臨昆山飛馬特機電設備有限公司官方網站!
昆山飛馬特機電設備有限公司
全國服務熱線:15162306175
新聞中心
聯系我們

昆山飛馬特機電設備有限公司

聯系人:汪先生

電 話:15850357103

郵 箱:1195130511@qq.com

行業資訊

空壓機Ⅲ級活塞桿淬火工藝的改進


  1引言我廠生產的空壓機(compressor)是往復活塞(piston)式高1空壓機,分級壓縮。此處述說的活塞桿是在第級。它的端連接級鋁活塞,另端連接級活塞,在連桿和曲軸的帶動下在氣缸內做,速往復運動,隨曲軸旋轉的不同角度(angle),活塞桿承載著拉應力和壓應力的交變應力,這就要求活塞桿不僅具有定的強度,而且還要有定的禚性。我廠生產活塞桿為了減輕其量心部是空心的,是有兩件組焊而成。又考慮到焊接的工藝性故采用45鋼。活塞桿是空壓機中重要的運動部件,加工工藝流程較為復雜,下而足工藝流程和活塞桿調質前結構。
  下料粗車鉆組焊正火車外徑光探傷半精乍調質焊排氣(Exhaust)孔精車磁粉探傷磨外徑精車球體面淬火發藍。
  活塞(piston)桿調質前結構從上面活塞桿的形我們,以看出形的左側上下各鉆了個⑴孔用于焊接和淬火的出氣孔,熱處理(chǔ lǐ)以后還需要堵上。昆山空壓機維修在啟動前,首先啟動油泵控制系統,油泵控制系統啟動后保證空壓機各潤滑部件潤滑良好,同時油泵控制系統可通過內置的溫控閥來調節內部油壓和油溫,以滿足系統需要。形的右側有條寬度為6,1繞活塞桿外抒圈的為環焊縫,從形上我們還可以看出,在活塞桿中部38mm的范圍內其H,最溥僅有4mm而在兩端的桿部,厚達到22nlm.
  2技術(technology)要求和應力分析由于活塞(piston)桿在運動中要承載拉應力和壓應力,故需要綜合機械(machinery)性能,要求比較高現在熱處理(chǔ lǐ)上就要進行調質處理,硬度要求為漢28,32,調質的工件經磁粉探傷不得有央淹氣孔裂紋等內部缺陷。工件首先要進行組焊,焊后產生廣較大的內應力。在焊縫的兩側壁厚又是不等的。這樣在兩造成冷卻速度不致,產生較大的熱應力。這種由焊接造成的位力如不及,消除,有可能造成裂紋。焊7的工件經過祖車和半精車又產生了定的機加從力。在熱處理淬火的過程中不可避免的產生熱應力和組織應力,在工件淬火開始的瞬間,工件的外灰而首先冷卻而在其心部溫度(temperature)仍很高,這樣就產生了個溫度差,在熱應力的作用下1件的,產生了拉應力,而在其心部產生了壓應力。隨著冷卻時間的推移,工件內外溫度趨向了致,此時心部開始收縮,但受到已冷卻,面的制約,在其心部產生拉應力,在面產生壓應力=工件從高溫(high temperature)時的奧氏體到冷卻時轉變成馬氏體,由于組織結構的改變其體積(volume)發牛漲大,現在應力分布好和熱應力冷卻時的力相反。從形上我們還可以看到活塞桿的壁厚差很人,這樣就造成冷卻速度和相變有很大小,主要成該足相變應力,現在作用力上主耍是壓應力,而在桿部兩側由于壁厚較厚冷卻速度較慢。在熱應力和組織應力的雙重作用下主要現為拉應力。這樣在機加應力和焊接應力以及熱處理淬火應力多重應力的作爪,其應力若超過屈服強度(strength)則要產生塑性變形,若應力超過抗拉強度則耍產生裂紋,這樣在活塞桿焊縫的兩側極易產生縱向裂紋。
  3熱處理過程中探索45鋼對淬火裂紋比較敏感的鋼種,只要工件形狀(shape)復雜壁厚差較大,在淬火時都容易產生裂紋=45鋼般奧氏體(Austenite)化的加熱溫度為20,86,然后淬人綠化鈉水溶液。為了防止工件的變形和,裂,最好有這樣的種淬火介質在820,700較慢的冷卻(cooling)速度,而在7,3,550快速冷卻以避免珠光體(pearlite)的形成,最后在300,200緩慢冷卻。這種理想的淬火介質目前還沒有,在熱處理的實踐中般采用分級淬火。但冷卻溶液進人活塞桿內腔后很難進行,洗,容易對工件造成腐蝕。在生產(Produce)實踐中我們嘗試著下例方法(method)進行淬火加熱保溫后出爐空冷至750,左右采用水淬油冷。
  781加熱(heating)保溫后直接水汕淬火業溫淬火述仲種力法都不是很理想,經磁粉(magnetic particle)探傷盾產品(Product)的合格率僅有5左右。昆山空壓機保養在空壓機的進、排氣口安裝消聲器或設置消聲坑道以后,氣流噪聲可以降到80db(a)以下,但空壓機的機械噪聲和電機噪聲仍然很高,因此還應在空壓機的機組上安裝隔聲罩。4、懸掛空間吸聲體:在佛山凌格風空壓機站,高大空曠的廠房混響很重。6來我們還是在亞溫淬火上做文章。
  82,1加熱(heating)保溫(Insulation)40分鐘降溫(Cooling)至730保溫30分鐘水油淬火水冷3,5秒。采用這種處理方法,介格率覓提高至70,80,但產品質(Character)螢還坫+穩定。
  4最終熱處理工藝(Technology)的選擇(xuanze)最終熱處押藝的選抒我們僅在上述第種工藝的基礎上稍稍做調整,把水汕淬火改為水空氣(Basin air)淬火,其他小變具體藝如下加熱保溫(Insulation)40分鐘降溫(Cooling)至730保溫30分鐘水空氣淬火水冷8,12秒,淬火后及,火,先在200保溫30分鐘然后升至4801進行高溫回火保溫90分鐘。
  磁粉探傷檢杏共97只,發現裂紋行4只。昆山空壓機是回轉容積式壓縮機,在其中水或其它液體當作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。昆山空壓機保養在空壓機的進、排氣口安裝消聲器或設置消聲坑道以后,氣流噪聲可以降到80db(a)以下,但空壓機的機械噪聲和電機噪聲仍然很高,因此還應在空壓機的機組上安裝隔聲罩。4、懸掛空間吸聲體:在佛山凌格風空壓機站,高大空曠的廠房混響很重。
  5工藝(Technology)分析(Analyse)并經40分鐘保溫碳允分溶人奧氏體,隨著保溫時間(time)的延長,碳鐵原廣的擴散,奧氏體成分已趨向(tend to)均勻化此時工件在爐內汗始緩慢降溫(Cooling),從82,1降至73,1大約需要30,40分鐘,在此過程從奧氏體內(in vivo)就要析出鐵素體,隨著鐵素體歟的增加(increase),奧氏體中含碳坫也存增加。在730保溫30分鐘后產品的整體溫度均勻致,此時工件從爐內取出直接淬火,在淬火的過程中奧氏體轉變成馬氏體和少最的殘余奧氏體,這樣淬火后得到的組織為鐵素體馬氏體+殘余奧氏體,由奧氏體轉變成馬氏體工件的休積要脹大。由于殘余奧氏體的存在好抵消了部分體積的脹大,水冷8,12秒后取出空冷,此時工件的溫度大約在150 250,而此種鋼的馬氏體轉變溫度是340,這樣工件在空氣中緩冷的過程中完成組織轉變。回火時在200 1保溫30分鐘要是使活塞桿內部分得到蒸發和排出(discharge),避免在高溫時氣體(gas)來不及排出在工件內部造成很高的氣壓。
  從以上分析(Analyse),我們不難看出淬火溫度從820降至730.這就大大降低了淬火的熱應力,此同,在亞溫區淬火由于殘余奧氏體存在,也就減小了組織應力,最后在150,25,0緩慢冷卻來完成組織轉變,這,再次減小組織應力。昆山空壓機是回轉容積式壓縮機,在其中水或其它液體當作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。這樣在熱處理時充分降低了淬火的熱應力和組織成力,這就大大降低了工件淬火出現裂紋的可能(maybe)性(Possibility)。
  6小結空壓機級活塞桿45鋼采用上述工藝已先后處理(chǔ lǐ)2,3批,工件總計200余只,磁粉探傷巡查產品合格率都有穩定在95以,較好地解決了45鋼淬火裂紋問。采用此種處理亞溫淬火方法(method),我們認為這不僅可以解決01級活寒桿出現的淬火裂紋問,也可以解決部分由15鋼制作(Making)形狀復雜或壁厚差較大淬火易出現裂紋的產品的問。


    你覺得這篇文章怎么樣?

    00