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事故空氣壓縮機(compressor)1現場勘察情況1.1空氣壓縮機壓縮缸外壁密封(seal)處有油外泄。風冷翅片管外表面油漆層起皮掉落現象,應為內部空氣溫度(temperature)較高導致。
空壓機(compressor)氣缸上的一級安全閥完好,內部未見積炭,銘牌顯示開啟壓力(pressure)為。昆山空壓機保養在空壓機的進、排氣口安裝消聲器或設置消聲坑道以后,氣流噪聲可以降到80db(a)以下,但空壓機的機械噪聲和電機噪聲仍然很高,因此還應在空壓機的機組上安裝隔聲罩。4、懸掛空間吸聲體:在佛山凌格風空壓機站,高大空曠的廠房混響很重。56MPa.拆開空壓機排氣(Exhaust)管,內壁積炭嚴重,厚度超過3mm(見)。
積炭層厚度1.2空氣壓縮機(compressor)儲氣罐空壓機儲氣罐未見變形,排氣側殼體外壁(Outer wall)的漆層部分龜裂(jūnlìe),呈明顯過火特征。空壓機儲氣罐上的壓力表指針在1.3MPa刻度處,打開底部排污閥,無氣體(gas)、液體排出,此時罐內實際無壓力。表明壓力表已損壞。空壓機儲氣罐上的安全(security)閥是1 /4英寸外螺紋安全閥(實際流道直徑為6.3mm),閥桿被頂出無法回位,閥內有黑色積灰。經內窺鏡觀察,空壓機儲氣罐內壁有一層薄薄黑色沉積物,有過火特征,底部有少量積水。
1.3空氣壓縮機后空氣系統空壓機(compressor)儲氣罐(gas container)出口三通下半部表面顏色發藍,有過火特征,內壁局部有積灰。銅制球閥(應用領域:食品、化工、石油、電力等)破裂,閥芯脫落在現場地面,閥體內壁呈黑色,有過火特征。閥體壁厚最小不足1mm.GB/T8464-2008規定,DN20銅合金(alloy)球閥(該閥門規格(specifications)為3/4英寸,相當于公制DN20)的最小壁厚為1.6mm,且不含附加壁厚。銅制球閥與鑄鐵彎頭的管接頭爆裂,有一個¢5 26mm爆口,內壁有黑色過火特征。彎頭爆裂,彎頭背彎部位有一個030mm爆口,邊緣鋒利,彎頭內壁有黑色沉積物,呈過火特征,且彎曲部位壁厚明顯減薄(見)。空壓機儲氣罐排氣(Exhaust)軟管燒損嚴重,有兩處破口,絕大部分膠層燒盡,殘留鋼絲層(見)。精密過濾器底部的自動排污閥損壞。立式緩沖罐在隔壁房間,打開人孔后,內壁有輕微腐蝕,未見積炭。
燒損的排氣軟管2油品分析對用戶(user)的2份空氣壓縮機潤滑油樣品進行油品分析,結果見表1.2份樣品分別是:油樣1(尚未使用,從產品包裝鐵盒內取樣)、油樣2(使用了幾個月,從表1空氣壓縮機潤滑油油品分析結果項目油樣1油樣2標準要求運動粘度(Viscosity)(mmVsO'C)閃點/X:水份/%痕跡殘炭/%按照未使用的潤滑油運動粘度數值可推斷該油為1號潤滑油,使用過的潤滑油的運動粘度升高50%以上。昆山空壓機維修工作時,空氣經過自潔式空氣過濾器被吸入,通過PLC自動清洗過濾器,空氣在經過進口導葉自動調節后進入一級壓縮,經一級壓縮后的氣體溫度較高,然后進入中間冷卻器進行冷卻(水走管內,氣走管外,中冷器的水流量要求為110m/h)之后進入二級壓縮系統未使用的潤滑油閃點低于標準下限值,使用過的潤滑油閃點升高,但仍低于標準下限值。
使用過的潤滑油酸值有所降低。未使用的潤滑油中的殘炭包含比重超過100號潤滑油標準上限值,使用過的潤滑油殘炭含量明顯升高;3分析根據現場勘察的情況,結合分析測試的結果,可得出以下判斷(judgment):1)經長期運行,空壓機壓力(pressure)系統(system)內部積炭嚴重。
壓縮機排氣(Exhaust)管、儲氣罐、球閥(應用領域:食品、化工、石油、電力等)、三通、彎頭內部均發現程度不同的積炭。昆山空壓機是回轉容積式壓縮機,在其中水或其它液體當作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。昆山空壓機保養在空壓機的進、排氣口安裝消聲器或設置消聲坑道以后,氣流噪聲可以降到80db(a)以下,但空壓機的機械噪聲和電機噪聲仍然很高,因此還應在空壓機的機組上安裝隔聲罩。4、懸掛空間吸聲體:在佛山凌格風空壓機站,高大空曠的廠房混響很重。油品分析結果表明,所用潤滑油積炭含量、運動粘度較高,使用一段時間后運動粘度升高50%而沒有及時換油,是導致系統積炭嚴重的關鍵因素,未使用的潤滑油閃點指標不達標表明該潤滑油的質量不合格。
2)空壓機排氣溫度高。空壓機取氣點設在機房內,正常(normal)工作(gōng zuò)時機房環境溫度較高。空壓機一級氣缸后的風冷翅片管外壁漆層起皮脫落,表明空壓機一級氣缸排氣溫度過高,勢必造成二級氣缸進氣溫度高,二級排氣溫度也相應升高,同時影響(influence)空氣壓縮能力,據操作控制人員反映該空壓機后期工作效率明顯降低。
以上兩個原因導致在空壓機壓力系統內嚴重積炭的部位(如空壓機儲氣罐、球閥、彎頭、軟管)發生積炭燃燒,在局部空間狹小的部位(球閥、彎頭、軟管)甚至發生燃爆現象,造成壓力系統內部壓力急劇上升,同時由于空壓機儲氣罐上的安全(security)閥流道直徑過小,卸壓能力有限,壓力便從相對薄弱的空壓機儲氣罐排氣口的銅制球閥(閥體(valve body)壁厚嚴重不足)、彎頭、軟管、精密(precise)過濾器自動排污閥等處爆破后釋放。
4結論及建議該起火災事故是由空氣壓縮機壓力(pressure)系統內部積炭燃爆引起。為防止同類事故今后再次發生,建議:4.1控制(control)排氣(Exhaust)溫度(temperature)并設監控系統空壓機的吸氣口盡量不設在室內,并保證規定的吸入量,保證設備和壓縮空氣的充分冷卻。一旦吸排氣溫度升高則自動報警,溫度繼續升高主電機自動停機,可有效避免(avoid)積炭燃爆事故。
4.2定期清除積炭空壓機的吸氣口應裝置合格的空氣過濾器,并定期(3個月)清洗,保持其良好性能,防止灰塵雜質吸人空氣壓縮機。定期檢查、清除空壓機內部積炭和空氣管路積炭。
4.3選用合格潤滑油為了控制積炭的生成速度,應選用空壓機(compressor)制造廠推薦的合格潤滑油。在滿足潤滑的前提下應盡可能(maybe)使用低粘度油。應按技術(technology)文件規定的油量添加(Add to)潤滑油,并根據實際情況定期更換(replace)潤滑油。
4.4選用無油潤滑空氣壓縮機選擇(xuanze)無油潤滑空氣壓縮機,從根本上消除積炭現象。
4.5選用質量(quality)合格的管道原件、安全附件為確保空氣壓縮(compression)機壓力系統(system)運行安全,應選用質量合格的壓力管道元件(閥門(功能:截止、導流、穩壓、分流等)、彎頭、管接頭(Pipe joints)等)、安全附件(安全閥等)。昆山空壓機維修工作時,空氣經過自潔式空氣過濾器被吸入,通過PLC自動清洗過濾器,空氣在經過進口導葉自動調節后進入一級壓縮,經一級壓縮后的氣體溫度較高,然后進入中間冷卻器進行冷卻(水走管內,氣走管外,中冷器的水流量要求為110m/h)之后進入二級壓縮系統