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液位測量指示已很高,調節器輸出也很大,但是調節閥還開不了,只好打機械(machinery)手輪控制。檢查閥門定位器(拆去膜頭連接管,堵上),撳動噴嘴檔板機構,定位器無輸出變化,檢查節流孔是通暢
一、液位控制調節閥失控打不開 液位測量指示已很高,調節器輸出也很大,但是調節閥還開不了,只好打機械手輪控制。檢查閥門定位器(拆去膜頭連接管,堵上),撳動噴嘴檔板機構,定位器無輸出變化,檢查節流孔是通暢的 ,拆開放大器發現放大器膜片破了。更換膜片,調節閥重投入自動控制。閥門定位器放大器膜片破,背壓室無背壓,放大器無輸出,故調節閥失控。
二、閥門定位器反饋滑桿銹死 液位波動厲害,檢查發現閥門定位器反饋機構滑桿已 全銹死不能轉動,只好用手輪控制(control)。設法敲出滑桿,打銹并加油后裝回,調節閥復回正常。閥門定位器反饋機構,隨閥的 開度大小變化而加進定位器相應的 反饋量。滑桿銹死,反饋作用力不能隨閥的 開度大小而變化,而不能使閥的 開度停在調節器輸出信號相應位置上,致使液位波動不已。
三、壓力控制閥不能動作 一次工藝減負荷,天然氣量減不下來,是天然氣壓力調節閥門不能動作所致。檢查中發現到閥門的 輸出信號正常,估計是閥芯才結碳卡死,后加大氣動信號,再加手輪作用力才關了此閥。待停車拆開閥門檢查,不出所料,因該閥平時負荷穩定開關甚少,天然氣中所帶的 碳黑在閥桿和導向套之間的 很小間隙中結碳卡死。故以后每年大檢修時,均將此閥拆開清洗,以免類似事故。
四、閥芯斷失控 吸收塔液位控制(control)不住,記錄曲線波動下降,檢查變送器、調節(adjust)器均無問題。昆山空壓機維修在啟動前,首先啟動油泵控制系統,油泵控制系統啟動后保證空壓機各潤滑部件潤滑良好,同時油泵控制系統可通過內置的溫控閥來調節內部油壓和油溫,以滿足系統需要。昆山空壓機是一種用以壓縮氣體的設備。空氣壓縮機與水泵構造類似。大多數空氣壓縮機是往復活塞式,旋轉葉片或旋轉螺桿。離心式壓縮機是非常大的應用程序。打手輪控制時發現手輪壓下或提起時均不像平時那么沉重,輕飄飄的 ,判斷是閥芯斷裂,被迫停車拆開調節閥處理,是閥芯和閥桿連接處斷開。只好更換閥芯,并將閥芯閥桿連接處堆焊一圈增加強度(strength),以免類似事故。閥芯斷裂是在介質壓力下的 不平衡力所致。
五、加盤根多調節閥(使用材料:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等)打不開 大檢修后開車時,液氨閃蒸槽液位高,現場檢查發現調節閥未打開,急忙打手輪控制使液位正常,儀表工發現是調節閥在檢修時,怕漏液氨,盤根加的 過多,壓得太緊,摩擦大。適當松點盤根壓疬讓其動作靈活,重投自控。
六、流量控制波動 空氣空壓機防喘振流量控制放空閥,在開車過程中頻繁開關,致使流量不穩定。巡查調節器、調節閥均無問題,只是調節閥開度一直很小。當空氣流量上升之后,調節器輸出達1 MPa/cm 2 的 信號到調節閥(氣關閥),類似于積分飽和現象。當定位器接到一個打開閥的 信號后,定位器要經過一段死區才起控制作用,這段死區使調節器輸出變小,待調節閥動作時又過頭了,這樣的 反復過程,加之調節閥低端控制線性差,這樣閥必然頻繁開關,則使流量控制不穩定。解決辦法只有建議工藝加大空壓機轉速,增大放空量,使調節閥脫開低端控制。 七、吸收塔液位低報警 檢查調節閥已是全關,只好配合工藝倒至B閥運行。拆開閥檢查是閥芯沖刷損壞嚴重,更換新閥芯裝校好備用。閥芯沖蝕,不起控制作用,若不及時處理,液位低過聯鎖液位將引起停車。
八、調節閥閥桿彎打不開 大修過后,開車時吸收塔液位控制閥打不開,檢查發現閥桿在檢修時壓彎了,只好拆開取下閥桿校直再裝校好,投入運行。檢修調節閥一定要小心,特別這種非夾板連接式結構的 閥,膜頭較重,上頭幾圈螺絲扣還需轉動膜頭,不小心就會弄彎閥桿。另外,調節閥檢修完裝校好之后,應反復開關幾次,確信其動作十分靈活方能罷手。
九、調節閥不能動作 檢修后開車過程中,發現吸收塔液位控制閥不能動作,被迫停車打開調節閥檢查,是導向套和閥桿間被掉進的 鐵屑卡死了。該閥在檢修中曾經將下法蘭壓疬用車床削去舊導向套,換上新導向套,組裝閥時清洗不仔細,導向套下邊還有掉進去的 鐵屑,在校驗閥時,鐵屑在下邊對閥的 動作無防礙,沒有發現問題。開車送入介質后,介質從平衡孔沖進導向套,又由導向套流出平衡孔,鐵屑就在導向套中來回卷動,被卡死在閥桿和導向套之間,閥就不能動作了。
十、調節閥打不開 開車過程中,二氧化碳壓力調節閥打不開,壓力逼高,放空閥被打開了。檢查原因時發現機械(machinery)手輪控制的 插銷未拔掉,調節閥處于機械手動關死位置,當然打不開。將調節器輸出信號調至零,拔掉插銷之后,調節閥投入運行。 十
一、發現調節閥有摩擦 天然氣壓力控制閥,檢修后發現摩擦不好,致使壓力波動。摩擦原因是檢修組裝時,壓蓋法蘭之后摩擦現象消除。 一般調節閥閥桿和導向套間間隙很小,在組裝時壓蓋法蘭一定要壓平,否則不是泄漏就是閥桿和導向套不同心而造成摩擦。 十
二、調節閥(使用材料:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等)突然全關引起停車 天然(natural)氣流量調節閥突然全關,天然氣流量降到零,被迫全系統停車。檢查調節器有輸出,但調節閥全關,打手輪操作,配合工藝恢復生產。將定位器輸出風管拆下,用手堵上,撳動噴嘴檔板機構,輸出信號可達 1MPa/cm 2 ,說明問題出在調節閥上,向膜頭送氣信號,膜頭泄氣孔有氣體放出,證明膜片破了。更換膜片調節閥投入運行。 十
三、投自動引起系統擾動 蒸汽(steam)流量(單位:立方米每秒)調節(adjust)閥,一次節為手輪控制,檢查定位器之后重投自動,釋放手輪時,引起系統擾動。原因是調節器輸出信號是保持在打手動前的 值,操作工沒看定位器輸出,就快速釋放手輪,調節閥隨之開大。因膜頭過大,有個充氣滯后過程,致使氣關閥突然開大許多,給系統一次擾動。 十
四、處理氣源漏出問題 在處理閥門定位器氣源接頭漏氣時,因用力過度使接頭滑扣,氣源管被沖掉,調節閥馬上開始動作。儀表工立即將氣源管選插回,用手按緊,恢復了調節閥原來位置,然后配合操作工將調節閥打手輪控制,更換接頭。在緊急情況采取此應急措施還很有成效。 十
五、隔膜閥打不開 水處理再生排放閥打不開,拆開檢查,發現隔膜片被拉壞,更換新膜片后,沒有幾天又打不開,上述情況重發生。分析隔膜片拉壞原因是,隔膜閥膜頭限位螺栓松動,限位位置(position )變了,閥桿行程過大,拉力超過膜片的 彈性范圍,故膜片拉壞。重新調整限位螺栓,重新更換膜片,隔膜閥恢復正常。 (二)氣缸式執行機構
一、液壓式調節(adjust)閥關不了 開車過程(process)中,蒸汽(steam)壓力調節閥(集中供熱(冷)等水系統)自動打開了,加信號也關不了。檢查發現是錯油門 O 型環因長期在高溫在浸泡老化,不起密封作用所致,更換 O 型環后,恢復正常。錯油門的 作用是將高壓控制(control)油和泄壓后的 低壓控制油分別引進活塞式油缸的 上下缸,從而控制閥門的 開度。當錯油門密封 O 型環老化漏油之后,高壓油和泄壓后的 油不能隔離開,致使活塞上下缸無壓差,當然調節閥關不了。
二、蝶閥發生等幅振蕩 爐膛負壓調節閥等幅振蕩,節為手輪控制,檢查發現雙噴嘴放大器節流孔有些堵塞,致使氣缸平衡壓力太小,氣缸兩端壓差過小,故不能使閥穩定,造成等幅振蕩。清洗堵塞的 節流孔后,放大器輸出增大,蝶閥正常運行。
三、校驗時打壞夾板絲扣
校驗調節閥時,需要調整閥桿位置,這時需將校驗信號降到零,就松閥桿夾板,剛一松只聽到嘭的 一聲響,一看夾板絲扣已被打壞,只好重新加工夾板裝配好再校驗。昆山空壓機維修在啟動前,首先啟動油泵控制系統,油泵控制系統啟動后保證空壓機各潤滑部件潤滑良好,同時油泵控制系統可通過內置的溫控閥來調節內部油壓和油溫,以滿足系統需要。其原因是,校驗用定值器將信號降到 0.2 MPa/cm 2 ,但上氣缸(壓縮空氣)作用有活塞的 壓力作用有膜頭閥桿上,松動了一些的 夾板托不住,因此把絲扣打壞。正確的 操作應該把上下氣缸