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有時候我們的設備有在卸載的情況(Condition)下出現電流(Electron flow)稍微有點大,22KW的卸載時電流有31A。初步懷疑進氣閥沒關嚴,因為在沒用氣的時候,機器卸載后,壓力還會慢慢上升,有時會高壓報警停機!而且在停機后,機器內部還有一些殘余壓力無法卸放(在6公斤左右),導致再次啟動時,主機過載。
當螺桿空壓機進氣閥屬于常開式進氣閥,螺桿空壓機在沒有加載時電磁閥(magnet valve )是打開的,壓縮機加載后電磁閥是關閉的。當電磁閥打開時,會有一路氣體去關閉進氣閥,但是不能完全關死,還要保留進氣空間,以維持壓縮機潤滑所需要的最小壓力,這個壓力一般在1.5bar;電磁閥關閉后,壓縮機會進入正常工作狀態,直至到設定的工作壓力,這取決于用戶。
該進氣閥有兩路管,一路放空;一路放掉閥中余氣,保證壓縮機正常加載。卸載時,電流過大,說明罐壓比較高,進氣閥開度梢大,請調整放空螺釘,保證罐壓不會太高。
螺桿空壓機停機后,罐壓一般在60秒左右就可以完全排空,即壓力為0,而你的罐壓還有6bar,說明進氣閥放空管路存在問題:
可能是管路直徑過細;
組合閥孔口過小或是否雜物阻塞。
卸載后,壓力會有輕微的來回升高,但這個只是平衡需要,而且時間很短。昆山空壓機保養出現這種現象維修是非常困難的,因為一但跑外圈必然會導致軸承孔磨損加大,從而其配合更無法達到設計要求。大家可以通過不同的結構來想想具體的解決辦法。不會上升到高壓停機,高壓停機應該是空壓機電磁閥(magnet valve )存在問題,請巡查它是否完好,是否可以正常工作.不論什么樣的進氣閥,都應當在卸載時維持罐壓在1.0~2.0BAR之間。過高對于螺桿空壓機的能量是很大的浪費。
螺桿空壓機進氣閥打不開的原因與解決方案(fāng àn)
螺桿空壓機的進氣閥是控制(control)儲氣罐內空氣壓力的組件,常用的進氣閥有旋轉碟片結構和往復閥板機構,利用碟片或閥板開啟或關閉進氣口,控制進入機頭的氣流。昆山空壓機維修換全部磨損的零件,檢查壓縮機所有部件,排除壓縮機所有故障。空壓機轉1000個小時或一年后,要更換濾芯,在多灰塵地區,則更換時間間隔要縮短。濾清器維修時必須停機,更換所有有問題的配件。
有兩種控制(control)方式方法:一種是開關,當儲氣罐壓力達到高限設定值,關閉進氣口,當壓力降到低限設定值,重新打開進氣口。另一種是,當儲氣罐達到一定壓力時,旋轉碟片在比例閥的控制下微閉進氣口,當儲氣罐壓力進一步增大時,進氣口進一步縮小,當儲氣罐壓力略有減少時,進氣口將有所加大,使壓力穩定(解釋:穩固安定;沒有變動)在一定范圍(fàn wéi)。當壓力未達到容調壓力,進氣閥碟片全開,進氣口完全打開。
而在運轉的情況下,螺桿空壓機的進氣閥出現關閉會有哪些原因呢,解決的辦法有哪些呢?我們來簡單的探討一下吧!
1、控制管道中水份過多,每天保養控制管道。
2、進氣閥工作出錯; 檢查氣缸(壓縮空氣),閥套等部件,如必要則更換。昆山空壓機空氣經過自潔式空氣過濾器被吸入,通過PLC自動清洗過濾器,空氣在經過進口導葉自動調節后進入一級壓縮,經一級壓縮后的氣體溫度較高,然后進入中間冷卻器進行冷卻(水走管內,氣走管外,中冷器的水流量要求為110m/h)之后進入二級壓縮系統,為避免系統中的氣體倒入壓縮腔內(避免帶壓起動)在壓縮機的排氣管道安裝有一只懸掛全啟式止回閥,壓縮機排出的氣體推開止回閥進入排氣消聲器,然后進入一級后冷器,二級后冷器,再進入排氣主管道。
3、空氣進氣閥卡死; 檢查進氣閥,閥套,或軸,如必要則更換。
4、進氣閥彈簧(huáng)(Spring)斷裂(fracture); 更換彈簧
5、電磁閥故障(fault); 按需要修理或更換,更換前應檢查接線情況。
6、往復閥損壞; 維修或更換。
7、電磁閥電線接頭松動; 檢查并擰緊電線端子。
這些都會引起螺桿空壓機進氣閥出現故障,在生產(Produce)運作的時候應該謹慎處理。 進氣閥一般為常閉閥,防止啟動時大量氣體進入機頭,加大電機啟動電流(Electron flow)。
螺桿空壓機進氣閥上有一個進氣旁通閥,用來防止機器啟動和空載時,機頭內形成高度真空,影響潤滑油的霧化。