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高壓空壓機潤滑油進水嚴重的原因分析

高壓空壓機潤滑油進水嚴重的原因分析


 
  (1)高壓空壓機(compressor)的出口管路設有止回閥,高溫(high temperature)高壓的濕空 氣通過(tōng guò)空壓機排氣閥排出(discharge),經過后級冷卻器后仍夾帶一定的 油、水成分,雖然空壓機的
  二、三級級間冷卻(cooling)器和末級冷卻器(cooler) 后均配有氣水分離(Separation)器,用于分離壓縮過程(guò chéng)中產生的水分,但實 際運行效果(xiàoguǒ)并不理想由于空壓機停備時間長,排氣產生的水 分聚集在管路及止回閥(check valve;reflux valve)周圍,導致(cause)水分回流至機箱內(In the box)部,潤滑 油含水量逐漸增多,最終導致高壓空壓機油位報警(Call the police)并故障(fault)停 機。在停機拆除空壓機的出口管路時,發現管內有大道的乳白 色液體(liquid)流出,這說明空壓機的排氣含水量嚴重(serious)超標(Excess)。

  處理(chǔ lǐ)方法(method)

  針對空壓機(compressor)的潤滑(lubricating)油(Lubricating oil)進水問題,技術人員(personnel)重新更換(replace)了密封優良的管路止回閥,并在空壓機出口管路后加裝除水效率高的油水分離(利用重力沉降原理)器,如圖1所示油水分離器 內部釆用了精密濾芯(優勢:透氣性等)過濾(filter),高溫的壓縮(compression)空氣(Basin air)從進口(import)a進入油水分離器后,經旋風分離、慣性(inertia)碰撞分離及過細纖維過濾,將壓縮空氣中的水和油直接攔截下來,通過排 污口c排出,除水后的壓縮空氣經出口b排出,滿足高壓用氣的需要。昆山空壓機保養是回轉式連續氣流壓縮機,在其中高速旋轉的葉片使通過它的氣體加速,從而將速度能轉化為壓力。這種轉化部分發生在旋轉葉片上,部分發生在固定的擴壓器或回流器擋板上。

  (2)根據空壓機(compressor)的運行要求,空壓機應設有最低運行時間(time),以防止形成冷凝水,因為冷凝水會引起氣缸閥片、機架部件等的生銹。昆山空壓機是回轉容積式壓縮機,在其中兩個帶有螺旋型齒輪的轉子相互嚙合,使兩個轉子嚙合處體積由大變小,從而將氣體壓縮并排出。昆山空壓機維修是更換全部磨損的零件,空壓機轉1000個小時或一年后,要更換濾芯,在多灰塵地區,則更換時間間隔要縮短。濾清器維修時必須停機,檢查壓縮機所有部件,排除壓縮機所有故障。昆山空壓機是一種用以壓縮氣體的設備。空氣壓縮機與水泵構造類似。大多數空氣壓縮機是往復活塞式,旋轉葉片或旋轉螺桿。離心式壓縮機是非常大的應用程序。冷凝水在曲軸箱中的聚積可能(maybe)會 造成油位讀數出錯。水和油沒有辦法混合,它們的共同存在造成油快速變質。最低運行時間一般不少于10min,應足以使得空壓機加熱(heating)到氣化凝結的潮氣(指空氣中水分的含量)。目前,空 壓機的運行時間均為7min,明顯達不到要求。

  處理(chǔ lǐ)方法

  在油水分離(Separation)(利用重力沉降原理)器底部排水(drain)口設有自動排污電磁閥(magnet valve ),將自 動排污間隔時間(time)設為2min,排污時間設為5s在不影響(influence)空壓機(compressor)正常(normal)運行的情況(Condition)下,通過(tōng guò)增加(increase)分離器的排污時間,有效增加 空壓機的運行時間,以滿足空壓機的最低運行時間要求。昆山空壓機是一種用以壓縮氣體的設備。空氣壓縮機與水泵構造類似。大多數空氣壓縮機是往復活塞式,旋轉葉片或旋轉螺桿。離心式壓縮機是非常大的應用程序。經過試運行,空壓機從自動啟動打壓.4.15~4.40 MPa停機,運行時間在11 min以上。


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